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水泥土攪拌樁隔水帷幕在板橋泵站深基坑中的應用水泥土攪拌樁隔水帷幕在板橋泵站深基坑中的應用 談太和 (深圳市廣水建設工程有限公司,項目總工程師、工程師) 蔡雄榮 (深圳市廣水建設工程有限公司,副總經理、注冊一級建造師) 李家梁 (深圳市廣水建設工程有限公司,技委會名譽主任、教授級高級工程師)
【摘 要】深圳市板橋泵站土建工程地下水位高,水源豐富,基坑砂質粘性土層滲透系數較大,應用深層水泥土攪拌樁隔水帷幕施工技術后,取得了良好的隔水效果。 【關鍵詞】水泥土;攪拌樁;深基坑;隔水帷幕;工藝;質量;應用
1、工程概況 板橋泵站工程位于深圳市南山區南頭片區學府路與港灣大道交匯口,泵站排水面積2.41km2,設計雨水流量21.3m3/S,設計污水排水流量297L/s,是本地區防汛排澇和污水綜合治理的重點工程。 1.1 基坑設計 本工程基坑采取設平臺放坡大開挖方式。其中泵房及前池基坑底尺寸為47.12×50.62m,坡頂尺寸為92.55×96.485m,最大開挖深度12.88m。在-2.7m高程設平臺分上下兩個不同坡面進行開挖,-2.7m以上邊坡比1∶1.5,采用噴錨支護,掛鋼筋φ4@200噴200px厚C20混凝土,-2.7m高程以下邊坡比1∶1.75,機械開挖,人工修整成形。 1.2 基坑地質條件 基坑地質構造分別為人工填土層、沉積淤泥層、砂質粘性土層和粘土殘積土層,靠學府路與港灣大道交匯處緊靠海邊,基坑邊坡淤泥層較深。場地地下水位較高,埋深大約0.5~4.3m。 由于砂質粘性土層的滲透系數較大,基坑離補給源較近,補給水源豐富。砂層上部是滲透系數很低的淤泥層,這使得砂層中的地下水具有一定的承壓性(即具有承壓水的特點),基礎開挖時將會出現大量涌水。同時由于該類土透水性強,抗沖刷能力弱,基坑極易發生管涌、流砂,造成邊坡坍塌。 2、水泥土攪拌樁隔水帷幕設計指標和施工工藝參數確定 2.1 水泥土攪拌樁隔水帷幕設計指標 為了防止基坑開挖出現流沙和涌水,確保整個基坑邊坡穩定,在基坑四周以外20m處設置水泥土攪拌樁隔水帷幕墻。隔水帷幕墻全長403m,僅作基坑止水,不作基坑支護使用。 水泥土攪拌樁隔水帷幕墻由雙排樁搭接組成,樁與樁之間搭接不小于150mm。水泥土攪拌樁樁徑為550mm,樁頂高程2.00m,樁長12~14m。 本工程采用強度等級42.5普通硅酸鹽水泥,水灰比宜為0.5,水泥摻入量為14%。 水泥土攪拌樁垂直偏差不得大于1%,樁位偏差不得大于50mm,樁徑偏差不得大于4%。 水泥土攪拌樁強度≥1.0MPa。防滲性能:微滲漏。 2.2 水泥土攪拌樁施工工藝參數確定 施工前根據選用的GZB-600型深層攪拌設備(葉片噴漿方式)及攪拌樁的各項設計指標進行工藝性試樁(數量2根),以此確定水泥土攪拌樁的各項施工工藝參數。 通過工藝性成樁試驗,基坑隔水帷幕水泥土攪拌樁施工工藝參數確定如下: 攪拌切土下沉速度0.4~0.7m/min; 噴漿提升速度0.3~0.5m/min; 灰漿泵至噴漿口的距離40m以內; 灰漿輸送量280L/min; 噴漿壓力1.5MPa。 3、水泥土攪拌樁隔水帷幕墻施工質量控制 3.1 材料質量控制 (1)水泥:采用強度等級42.5普通硅酸鹽水泥,新鮮無結塊,經強度試驗和安定性試驗合格后才進行使用。 (2)水:采用飲用水。 3.2 施工技術保證措施 (1)編制施工方案,向操作工人進行施工技術交底。 (2)水泥漿嚴格按設計指標控制,拌好的水泥漿保持不產生離析。 (3)成樁過程嚴格控制預拌下沉和提升的速度,速度誤差控制在±100mm/min范圍內;嚴格控制用漿量、噴漿壓力,噴漿做到均勻、連續、不斷漿,確保樁身攪拌均勻。 (4)當水泥漿液到達出漿口后噴漿攪拌30s,在水泥漿與樁端土體充分攪拌后,再開始提升攪拌鉆頭。 (5)樁與樁的搭接時間不大于24h,如間歇時間過長,采取鉆孔留出榫頭或局部補樁、注漿等措施。 (6)施工時因故停噴灰漿時,將攪拌鉆頭下沉至停漿點以下0.5m,待恢復供漿時,再噴漿提升;停機時間超過3h,立即安排清洗管路。 (7)所使用的水泥都經過篩分。拌制水泥漿液的水泥用量、泵送漿液的時間攪拌鉆頭提升的速度和攪拌次數等應專人記錄;噴漿量及攪拌深度采用經計量部門認證的監測儀器進行自動記錄。 (8)當樁身強度及尺寸達不到設計要求時,采用復噴的方法進行彌補。復噴攪拌次數視具體情況采取一次噴漿或一次攪拌二次噴漿,且最后一次提升攪拌鉆頭采用慢速提升。 (9)當預拌下沉遇有塊石等障礙物時,在排除塊石等障礙物并填平土坑后重新進行預拌下沉施工。 (10)安排專人定期檢查攪拌頭,當檢查發現攪拌頭被軟粘土包裹時,及時進行清除。攪拌頭直徑磨耗量超過10mm時,及時予以更換。 3.3 質量控制措施 (1)施工前認真檢查水泥的質量、樁位、攪拌機工作性能、各種計量設備(水泥流量計及其它計量裝置)完好程度。 (2)施工過程中加強質量檢查,檢查重點是:水泥用量、樁長、攪拌鉆頭提升速度、復攪次數、深度、停漿處理方法等。 (3)施工結束后檢查樁體強度、樁體直徑及防滲效果。根據檢查出的不合格樁的位置和數量等具體情況,分別采取復噴、補樁或加強鄰樁等措施。 (4)水泥土攪拌樁質量控制標準應符合《水泥土攪拌樁隔水帷幕質量檢驗標準》規定。水泥土攪拌樁的質量控制貫穿于施工的全過程,施工過程中做到隨時檢查施工記錄和計量計錄,并對照《水泥土攪拌樁隔水帷幕質量檢驗標準》的規定對每根樁進行質量評定。 4、檢測結論與隔水效果 4.1 檢測結論 本工程水泥土攪拌樁經專業檢測單位采取地質鉆探、野外原位測試和室內試驗等綜合地質勘察方法進行檢測。樁芯抽樣檢測試驗結果為:樁體膠結良好,攪拌均勻,樁芯堅硬完整,樁芯單軸平均抗壓強度達到設計要求。 鉆孔注水試驗,檢驗樁體防滲效果。本工程做鉆孔注水試驗8段,在樁身上半段和下半段各做了一次注水試驗,1~2個小時內注入鉆孔水位無變化,攪拌樁的防滲性良好,經攪拌處理后形成的隔水帷幕防滲體屬微透水~極微透水性。 樁芯檢測和注水試驗結果表明,本次施工完成的水泥土攪拌樁攪拌較均勻,土層經處理后透水性極低,已形成良好的防滲體,攪拌樁整體質量達到良好。 4.2 隔水效果 在隨后進行的基坑開挖及基礎施工中,基坑底共設四個集水井,每個集水井一臺潛水泵抽排1mis即可排干集水井中集水。盡管遇到了較長的雨季施工,基坑邊坡未發生坍塌,始終處于穩定狀態,保證了泵站基礎工程施工的順利進行和整體工程的按期竣工。實踐證明,本工程采用深層攪拌法施工的隔水帷幕墻施工質量良好,防滲隔水效果達到了設計要求。 5、技術探討與改進 5.1 設計樁長探討與改進 (1)基坑底管涌形成: 板橋泵站基坑開挖至基底時,靠學府路與港灣大道交匯方向的基坑底出現了較為嚴重管涌。根據當時施工情況分析,設計的攪拌樁端高程略低于出現管涌基坑面高程,帷幕外地下水在基坑外邊坡土體壓力下,從水泥土攪拌樁端向基坑內流動卸壓而形成管涌。 (2)施工處理方法: ①在基坑坡腳打木樁,然后在木樁與坡面間堆置砂包,穩定坡腳。 ②在發生管涌區域拋石反壓,不可隨意清挖。 (3)改進建議: 水泥攪拌樁長度要根據地質結構確定,類似上述淤泥層,樁端深度應比基底面低3~5m。 5.2 施工參數探討與改進 (1)水泥攪拌樁的強度與土層的關系 在開挖出水池基礎時,其邊坡處在水泥攪拌樁位置,根據挖開土層觀察,不同土層的水泥攪拌樁強度相差較大,砂粘土地層強度高,砂層和淤泥層強度低。 (2)原因分析: 不同土層的水泥攪拌樁強度與其施工參數密切相關,砂層噴漿壓力最小,淤泥質土壓力最大。 (3)改進建議: 水泥攪拌樁全面施工之前應試樁,要根據地質構造確定并及時調整噴漿壓力及提升速度等技術參數。 |